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應對循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力偶發(fā)超限的調控方法與流程

文檔序號:42296523發(fā)布日期:2025-06-27 18:34閱讀:11來源:國知局

本發(fā)明涉及一種熱電聯(lián)產(chǎn)火力發(fā)電廠中的循環(huán)流化床鍋爐,特別涉及一種循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力偶發(fā)超限應對調控方法。


背景技術:

1、在熱電聯(lián)產(chǎn)火力發(fā)電廠中,為汽輪機提供蒸汽的循環(huán)流化床鍋爐的出口蒸汽壓力的目標值是根據(jù)背壓式汽輪機的進蒸汽參數(shù)來確定的;機組運行中,循環(huán)流化床鍋爐的出口蒸汽壓力在各種工況下需要保持穩(wěn)定,以保證汽輪機組工作效率及品質;但熱電聯(lián)產(chǎn)火力發(fā)電廠的循環(huán)流化床鍋爐的出口蒸汽壓力會受到各種因素的影響而發(fā)生波動,主要影響因素有兩個:一是為汽輪機提供蒸汽的循環(huán)流化床鍋爐的燃煤發(fā)生變化,即,燃煤的不同煤種更換及煤種配比發(fā)生較大變化的因素,當循環(huán)流化床鍋爐的燃煤煤種及配比發(fā)生變化時,會直接影響到循環(huán)流化床的產(chǎn)蒸汽量,產(chǎn)蒸汽量發(fā)生波動,直接會導致鍋爐出口蒸汽壓力也跟隨發(fā)生波動,此因素業(yè)內俗稱“內擾”;二是熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電廠的熱用戶的用熱負荷發(fā)生較大波動的因素,當熱負荷波動時,背壓式汽輪機需要及時調節(jié)蒸汽進汽門,以滿足熱負荷波動的要求,此時就要求循環(huán)流化床鍋爐的出口蒸汽要及時調節(jié)并跟進,以保證循環(huán)流化床鍋爐輸出的鍋爐蒸汽壓力的穩(wěn)定,不能使其超出設計壓力的調節(jié)控制范圍;若超出循環(huán)流化床鍋爐的出口蒸汽壓力限定范圍,則會使蒸汽壓力遠遠大于設計值,直接導致系統(tǒng)中的相關安全閥起跳,造成生產(chǎn)安全事故;若遠低于循環(huán)流化床鍋爐的出口蒸汽壓力限定范圍,則會使蒸汽壓力遠遠小于于設計值,直接導致汽輪機無法正常工作;如何應對偶發(fā)的循環(huán)流化床鍋爐的出口蒸汽壓力超限,成為現(xiàn)場運行中的一個難題。


技術實現(xiàn)思路

1、本發(fā)明提供了一種應對循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力偶發(fā)超限的調控方法,實現(xiàn)了循環(huán)流化床鍋爐的出口蒸汽壓力超限的超前應對,大大避免了超限現(xiàn)象的發(fā)生。

2、本發(fā)明是通過以下技術方案解決以上技術問題的:

3、本發(fā)明的總體構思:將“每秒0.001兆帕”定義為循環(huán)流化床鍋爐的出口蒸汽壓力變化率的偶發(fā)超限預警值;實時采集循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力的變化率,若實時采集循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力的變化率大于0.001mpa/s,預判為循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力即將偶發(fā)超限,通過改變鍋爐的給煤流量的pi調節(jié)系統(tǒng)的前饋,達到對鍋爐給煤流量快速調整的目的,從而避免出口蒸汽壓力即將偶發(fā)超限。

4、一種應對循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力偶發(fā)超限的調控方法,其特征在于以下步驟:

5、第一步、調取循環(huán)流化床鍋爐在運行調試時所得到的循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力變化率的前饋系數(shù)k,(一般前饋系數(shù)k=10-30);

6、第二步、將“每秒0.001兆帕”的壓力變化率,定義為循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力變化率的偶發(fā)超限預警值;

7、第三步、實時采集運行中的循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽流量q;

8、第四步、實時采集運行中的循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力變化率sl,若循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力變化率sl大于每秒0.001兆帕,則預判為循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力即將偶發(fā)超限;

9、第五步、將循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽流量q乘以循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力變化率sl再乘以前饋系數(shù)k得到的乘積,作為控制循環(huán)流化床鍋爐的給煤流量的pi調控系統(tǒng)的前饋增減值m,并將前饋增減值m加入到控制循環(huán)流化床鍋爐給煤流量的pi調控系統(tǒng)的前饋系數(shù)中;將循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力變化率sl用前饋系數(shù)修正后,再乘以循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽流量q,得到了較科學合理的調控煤量的pi調控系統(tǒng)的前饋增減值m,實現(xiàn)給煤機給煤流量的超前調控,從而起到預先抑制循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力偶發(fā)超限的作用。

10、第六步、繼續(xù)監(jiān)控運行中的循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力變化率sl,若,循環(huán)流化床出口蒸汽壓力變化率sl出現(xiàn)反向變化時,將加入到控制循環(huán)流化床鍋爐給煤流量的pi調控系統(tǒng)的前饋中加入的前饋增減值m去除,這種去除是瞬間完成的,使控制循環(huán)流化床鍋爐給煤量的pi調控系統(tǒng)的前饋值恢復到初始狀態(tài)。

11、所述的第六步可用以下步驟代替,以實現(xiàn)超前應對循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力偶發(fā)超限后措施的合理退出;調取循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力的設計值sp,采集運行中的循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力pv,用采集到的循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力pv減去循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力的設計值sp,得到實時循環(huán)流化床鍋爐的出口蒸汽壓力偏差值δpv;

12、若,循環(huán)流化床鍋爐的出口蒸汽壓力偏差值δpv小于0.1兆帕,當循環(huán)流化床出口蒸汽壓力變化率sl出現(xiàn)反向變化時開始計時,在5秒鐘內,將加入到控制循環(huán)流化床鍋爐給煤流量的pi調控系統(tǒng)的前饋中加入的前饋增減值m逐步調整到零,使控制循環(huán)流化床鍋爐給煤量的pi調控系統(tǒng)的前饋值恢復到初始狀態(tài);

13、若,循環(huán)流化床鍋爐的出口蒸汽壓力偏差值δpv大于或等于0.1兆帕,當循環(huán)流化床出口蒸汽壓力變化率sl出現(xiàn)反向變化時開始計時,在50-100秒鐘內,將加入到控制循環(huán)流化床鍋爐給煤流量的pi調控系統(tǒng)的前饋中加入的前饋增減值m逐步調整到零,使控制循環(huán)流化床鍋爐給煤量的pi調控系統(tǒng)的前饋值恢復到初始狀態(tài)。

14、本發(fā)明有效克服了循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力的偶發(fā)超限,避免了出口蒸汽壓力偶發(fā)超限所引起的鍋爐安全隱患發(fā)生;將出口蒸汽壓力的變化率與鍋爐給煤流量,通過pi調節(jié)系統(tǒng)的前饋系數(shù)緊密結合,實現(xiàn)了鍋爐給煤量的科學合理的躍變。



技術特征:

1.一種應對循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力偶發(fā)超限的調控方法,其特征在于以下步驟:

2.根據(jù)權利要求1所述的一種應對循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力偶發(fā)超限的調控方法,其特征在于,

3.根據(jù)權利要求1所述的一種應對循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力偶發(fā)超限的調控方法,其特征在于,調取循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力的設計值sp,采集運行中的循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力pv,用采集到的循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力pv減去循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力的設計值sp,得到實時循環(huán)流化床鍋爐的出口蒸汽壓力偏差值δpv;


技術總結
本發(fā)明公開了一種應對循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力偶發(fā)超限的調控方法,實現(xiàn)了循環(huán)流化床鍋爐的出口蒸汽壓力超限的超前應對,大大避免了超限現(xiàn)象的發(fā)生;將“每秒0.001兆帕”定義為循環(huán)流化床鍋爐的出口蒸汽壓力變化率的偶發(fā)超限預警值;實時采集循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力的變化率,若實時采集循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力的變化率大于0.001MPa/s,預判為循環(huán)流化床鍋爐出口蒸汽壓力即將偶發(fā)超限,通過改變鍋爐的給煤流量的PI調節(jié)系統(tǒng)的前饋,達到對鍋爐給煤流量快速調整的目的,從而避免出口蒸汽壓力即將偶發(fā)超限。

技術研發(fā)人員:張志耀,朱俊平,王曉煒,馮麗娜,薛小明,張淵暢,王宇強,任建立,劉鑫磊
受保護的技術使用者:太原鍋爐集團有限公司
技術研發(fā)日:
技術公布日:2025/6/26
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